
面對激烈競爭的市場形勢,華海公司將“降本增效”作為四季度工作重點,各分廠通過工藝優化、技術創新、小技改,充分挖掘降本空間,本期我們帶大家走入電修分廠,學習電修分廠的技改措施。
造紙機的傳動控制系統是紙機速度控制的關鍵環節,直接影響紙機的生產均衡和產量,長網分廠5#造紙機是華海的長網主力車間,5#造紙機原有控制系統中,網部真空伏輥和施膠輥設定的最高轉速低于200m/min,隨著企業發展和各種設備的更新,這個設定直接影響產量提升空間。
看準了問題,電修分廠主動請纓,以往華海此類項目由外聘工程師實施的,此次,公司將這個項目交給了由土專家翟少兵牽頭成立的專班落實,其中系統程序編寫這個工作落到了年輕的郭寰面前,這也是華海電氣團隊獨立實施的第一個項目。
郭寰:原來都是在給徐工和翟工打下手,這次接到任務,還是有些緊張,但是翟工和領導們給我極大的鼓勵,讓我信心滿滿。
郭寰是華海公司近年來引入的大學生,主要從事電氣專業,入職后先后參加了漳鵬自動化系統等工作,接到任務后,在翟少兵和同事們鼓勵下,郭寰反復觀察,認真對照資料,迅速完成PLC程序、觸摸屏程序編寫并測試相關功能。
在編程完成后,專班迅速進行技改,投入不到20萬元,將原有的控制系統升級為DP網絡通訊控制。所有變頻器全部統一更換同一個品牌,解決了品牌不同、性能不一,造成的波動性、速度不穩等現象;將電氣控制柜更新為智能觸摸屏,可直接觀察電機、電流、轉距、限速度等,界面可調、可控;
經過通訊、變頻器的更換、PLC控制柜接線反復測試,11月3日到5日,新系統投入運行,達到了預期效果,紙機生產正常。
效果:從開機車速165米/分,到現在提速203米/分,穩定性強、抗干擾性強,連續生產無斷頭,運轉效果非常不錯,根據各種流程正常情況還能提升車速空間到220米/分,使生產規范、穩定、效率提高,年可增加效益60萬元。
長網分廠廠長陳遠志:改造后,這個操作比較簡單,一目了然,紙機生產無斷頭成為常態,效率大幅度提升。
生產部長付道忠:紙機提升了速度,增加了產量,降低了消耗,成本得到進一步控制。
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